澳大利亚千米钻机在余吾煤业公司试用1年以来,克服了水压大、退钻难、抱钻、顶钻等各种困境,创新多项工艺,钻孔进尺逐月攀升,在技术上取得重大突破。
余吾煤业公司井下S2107高抽巷共布置有12个钻孔,专门为预抽S2107回风顺槽打下行孔,一开始由于开口方位角,倾角与设计方位角,倾角有较大出入,造成一开始打钻就得被动地调整设计方位角和倾角,钻头的实际轨迹跟设计相比,有时上下相差10米以上,左右相差5米以上,成孔率只有40%。每次打一根钻杆就需要调整好几次钻头方向,致使钻杆与钻孔壁摩擦,使推进压力增大,造成打钻速度大大下降。
针对这种情况,该公司千米钻机队变难题为课题,在新开钻孔时,根据方位角设计图,预先在顶板挂一根线,确定方位角方向,避免开方位角与设计方位角较大出入。这样一来,打一根钻杆调整钻头方向次数大大减少,推进压力减少。同时,制定专项措施,要求每钻进3米倾角不得大于1.5度,方位角不得大于1.5度,大大缩小了实际轨迹与设计轨迹差距,经过在S2107高抽巷S3、S4、S6钻孔试验效果,上下打钻轨迹始终保持2米以内,左右保持3米以内,成孔率达到90%以上,为今后高瓦斯地质条件下的千米钻机应用积累了宝贵经验。